今年以来,圆通矿业以提质增效为目标,以创新创效为手段,积极动员全体员工发挥聪明才智,围绕生产一线的小改小革成果层出不穷,创造出可观的经济效益,推动了企业修旧利废和降本增效工作的有序开展。
分体式活芯降扭拉臂改造应用。“队长,豪沃车的拉臂又裂了,需要更换了。”车队大车司机老杨焦急地向队长汇报着工作。据悉,由于企业地处戈壁荒漠,矿区道路主要以崎岖山路为主,4辆豪沃自卸车原车一体式V型拉臂在这种极端路况下磨损使用周期不超过1个月,当出现破损或断裂则需要更换整套拉臂总成,不仅影响生产效率,提高生产成本,而且无形之中增加了安全隐患。为避免此类问题的发生,车队组织维修技术人员积极研讨,在不改变原车机械性能、参数及安全系数的前提下改善原车设计缺陷,将原车一体式V型拉臂改为分体式活芯降扭拉臂,在减轻拉臂拉力的同时,提供压力缓冲,增加拉臂使用寿命。改造后,使用周期可延迟至2个月,每年可为企业减少生产性开支4万余元。
扭力胶套改造。因汽车队豪沃自卸车原扭力胶套中心设计为镂空状,车辆长期行驶在企业极端路况下,导致扭力胶套使用周期较短,每月需维修更换10-15次,每次耗时30分钟,严重影响生产效率,而且加大了维修工人的劳动强度。为攻克此道难题,汽车队积极组织技术能手集思广益,相互交流,通过在扭力胶套中心位置利用废旧钢管加工、安装一段铁套,从而减轻扭力胶套的磨损,增加使用寿命。改造后,使用周期延长至每2个月更换一次,每年可为企业减少生产性开支2万余元。
装载机高强度铲口护板改造焊接。由于汽车队日常生产任务繁重,装载机每日装卸矿石的工作时间都在10小时以上,在如此高强度的作业下,装载机铲口护板磨损严重,使用周期最长不超过1个月。为积极响应修旧利废工作号召,维修工人便自主收集自卸货车断裂的废旧钢板,通过切割、焊接等一系列工序,完成了高强度铲口护板的改造工作。改造后,使用周期可延长至2个月,每年可为企业减少生产性开支14万元。(杨晓琨)