今年以来,丰宁金龙积极推进全员创新、自主创新,广大职工创新创造热情高涨,小改革、小发明、小创新不断涌现,进一步提高了公司的生产技术和设备管理水平,有力促进了公司降本增效工作的开展。
给采场电耙加点“料”。由于采场电耙钢丝绳来回拖运,造成电耙拖轮损坏严重,重新购买的托辊内壁太薄、不耐磨损,且与原装托辊不配套,更换维修故障频繁,严重影响采场出矿效率。为解决这一问题,矿区技术人员组成攻坚小组,多次去采场实地论证,提出由旧的矿车车轴进行加工改装,解决拖轮壁薄易损坏的问题。本次改装一次性投入成本相对较高,但后期设备更换维修费用大大降低,在确保采场总体设备投入费用降低的同时,又解决了钢丝绳托辊频繁故障、维修,导致生产延误的问题。此项改革在投入井下生产实际使用后,电耙托辊更换维修故障率大大降低,在保证采场出矿安全的同时大大提高了出矿效率。
风水结合降粉尘。原井下洒水降尘使用细胶软管的方式进行作业,水压小流量小,降尘效果差,洒水耗费时间长,影响出渣、出矿效率。同时,易对作业人员造成职业病危害。为解决这一难题,矿区技术人员集思广益,群策群力,经过多次实地调查研究,反复分析论证解决问题的方法,决定将风管和水管进行结合,在风管阀门前端接上水管,利用风管加压,达到雾状喷射的效果,从而达到降尘目的,投入使用后作业面粉尘浓度明显降低,真正实现了洒水时间短,降尘速度快,降尘效果好的目的,有效确保了出渣、出矿效率的大幅提高。
自动道岔让井下运输安全便捷。五矿区108线井口集中运输巷道受岔道盘影响,每次车辆运输到此都需要停车,人工扳道岔后才能正常运输,费时费力,也存在安全隐患。为了解决这一难题,矿区员工集思广义,群策群力,对这一问题提出改造建议,决定安装司控道岔,该设备主要由遥控发射机、信号接收主控机和液压推杆机三大部分组成。电机车在运行中,司机可使用遥控设备,操作实现自动搬动道岔的目的,整个系统安全,性能稳定,结构合理,最终在改善了井下运输安全条件的同时,提升了运输效率,提高了出矿能力。