今年以来,金翅岭金矿机修车间通过开展降本增效班组劳动竞赛,从点滴做起、从细节入手,精打细算,用实际行动实现降本增效。
氰化二车间尾矿压滤项目改造作为金翅岭金矿今年的重点攻坚项目,施工过程中需要拆除4台340m²板框压滤机,而以往这样的大型设备拆除一直是通过招投标外包给施工单位,施工方报价15万元左右。
“让外包变自主,这次我们自己干。”在听到车间汇报后,该矿矿长钱虎一锤定音。
说干就干,机修车间立即组织骨干力量,成立以车间主任为首的攻关小组,通过实地探讨和调阅设备资料,从安全、效率通盘考虑,制定可行性施工方案,在作业过程中摸索经验,按照施工步骤和作业规范有条不紊逐台推进。
施工过程中遇到最棘手的难题是主梁的固定螺栓(共64套)拆除,由于拆除难度极大,以往外包施工方通常采用破坏式方式将螺栓全部割除,但也容易造成丝扣变形影响安装质量。攻关小组反复尝试后通过有效的润滑、除锈手段结合悬浮式拆卸方法,最终将全部螺栓高效、完整地拆除完毕,保证了设备质量未受破坏。由于安全保障到位,措施方法得当,整个工期比预计提前15天。
安装过程中,有的压滤机附属配件无法运行,为进一步降本增效,攻关小组再次迎难而上,“没有备件就自己改造制作”,先后自制加工链盒16套、链轮轴8根,链轮瓦座1个,托辊32个,压盖4个,改进导向轮7个,拉板装置8套。团队在整个修复作业过程中充分发挥创造性和能动性,80%零配件实现自主加工,节省各项费用5万元以上,修复任务提前3天完成,一次性试车成功。
尝到甜头后,机修车间又“开挂”般的进行一系列自主尝试:利用废旧材料和积压物资自制远程遥控有轨滑动门,节省费用3万元,制作加工4.5m*6m搅拌槽,节省加工费用5万元;自主修复选厂12*13m广告牌,节省费用5万元;自制氰二滤布挂架,在原成品基础上进行3处改进,全部更换预计节省96万元;利用废旧钢材先后制作安装水处理平台112m²、检测中心洗车平台82m²、修复两台闲置的压滤机并完成安装与调试,节约各项费用达20万以上。
“自主加工不仅能节省费用,而且锻炼了队伍、提升了团队的执行力和学习热情,以后能自己干决不外包!”机修车间主任刘志文坚定地说。