为切实增强金翅岭金矿广大干部职工抓重点、攻难点的责任感和使命感,持续提高氰冶生产技术指标。金翅岭金矿实施氰化二车间分级磨矿系统改造项目,持续降低氰化尾渣及压滤液品位,提高金的回收率。
此次改造,氰化二车间注重加强企业自主创新能力。重点抓好二次分级磨矿改造和碳吸附优化两个项目,一方面降低氰渣品位,另一方面提高浮选液的纯净度,提高炭吸附效率。项目改造以来,氰化二车间坚持技改和生产两手抓、两不误,在不影响正常生产情况下,对生产线逐项进行改造,稳步推进技改项目实施。
为提高改造后的分级效率,车间对整个磨矿系统同时进行优化,并于3月5日投料运行。在炭吸附项目改造过程中,氰化二车间作为项目实施者,坚持自力更生,开源节流,采用单价为366元的积压耐磨塑料板代替单价为3738元的不锈钢冲孔板,并组织职工人工钻孔3万多个,节省材料成本14万余元。为使炭吸附效果最佳,车间将3台闲置的置换压滤机作为净化水装置,改造过程中本着“有旧不用新,能修就不买”的原则,先后修复液压系统3套,修复水泵2台,改造2个储水槽,架设闲置管路260米,节约成本3万元。
功夫不负有心人。3月8日,磨矿分级系统改造完成调试并正常运行。磨矿细度-400目含量稳定98.00%以上,日处理能力500吨/天,伴随着磨矿细度的提升,氰化尾渣金品位降低了0.15g/t左右,炭吸附出液品位下降0.2g/m³以上,为完成公司既定目标打下了坚实的基础。