日前,随着最后一根尾绳顺利下放至井底,瑞海矿业主井提升系统钢丝绳挂设工作顺利完成,至此,主井提升系统安装工作结束,正式进入空载试运行阶段。
作为海域金矿项目建设的重点工程之一,主井系统采用双箕斗提升,提升高度近1400米,主要承担深部矿石和废石的提升任务。本次缠绳挂罐将8根罐道钢丝绳,6根首绳,4根尾绳以及2个箕斗进行安装并下放至井筒相应位置,创下了目前国内黄金矿山的三个之“最”:
——钢丝绳长度最长,罐道绳与首绳的单绳长度均接近1600米;
——钢丝绳重量最重,罐道绳单绳重量近24吨,首绳单绳重量近18吨,而尾绳单绳重量更是将近30吨;
——箕斗体积最大,长度15米,重达40余吨。
为安全、优质完成缠绳挂罐工作,企业针对方案中的问题,反复进行讨论,并邀请业内专家指导,最终通过参数校核、投入比较、外出考察,对缠绳挂罐方案进行了优化,用夹绳抬绳机采用分阶段控制张力工艺下放首绳与箕斗,采用直绳连续放绳机下放尾绳与罐道绳。
本次缠绳挂罐工作共分两阶段进行:第一阶段,将4根罐道绳下放到位,将首绳与箕斗连接,并用夹绳抬绳机下放至井筒,仅用48小时完成施工,下放载荷累计超过150吨。较原施工方案,工期缩减80%,减少投资百万元;第二阶段,首绳下放完毕后,将第二个箕斗与首绳另一端连接,利用直线连续放绳机下放剩余4根罐道绳与尾绳,于5月31日完成全部缠绳挂罐工作。
主井缠绳挂罐顺利完成,是瑞海矿业积极应用“四新”技术,全力推动高质量项目建设提质提效提速的充分展示,标志着主井提升系统由安装阶段转入调试运行阶段。待完成重载调试正常运行后,将一举解决项目建设中提升“卡脖子”瓶颈,为加快井下开拓工程建设提供强大的提升保障。